dc.creator | Guzmán Moratto, Hernán Enrique | |
dc.date.accessioned | 2020-09-21T21:34:37Z | |
dc.date.available | 2020-09-21T21:34:37Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Guzmán, H. (2020). Propuesta para la mejora del flujo de materiales en el proceso de fabricación de la referencia caribeño en la línea de producción de colchones de la empresa espumas santa fe de Bogotá S.A.S. zona caribe. Trabajo de pregrado. Recuperado de https://hdl.handle.net/11323/7119 | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11323/7119 | |
dc.description | Ingeniería Industrial | spa |
dc.description.abstract | This degree project is carried out with the purpose of identifying opportunities for improvement based on the Lean philosophy that allow reducing the main waste present in the production line of the company Espumas Santafé de Bogotá. Initially, visits were made to the production plant in order to learn about its production processes. After the product that would be the object of study was selected, the identification of waste that exposes the Lean philosophy was carried out. Subsequently, a causality analysis was carried out to determine the factors that influence the generation of said waste. After this, improvement proposals were developed based on Lean tools, focused on reducing the waste identified in critical workstations to contribute to the reduction of response times. Using a simulation model, the feasibility of the proposed improvements was evaluated, where different scenarios were proposed to corroborate that the proposals were functional and sustainable over time. Additionally, a financial analysis was carried out in order to evaluate the feasibility of the improvements, taking into account the initial investment by the company in each proposed scenario, and the utility that it would have after the implementation of said proposals. Finally, it was evidenced that the proposed improvements made it possible to standardize the working methods of the workstations studied, which resulted in the optimization of processes. By implementing operators who perform the work of skaters, productivity would increase by at least 20%. With the Kanban, Heijunka and Kaizen tools it is intended to maintain the results stated in this work (Hernández & Vizán, 2013). | spa |
dc.description.abstract | Este proyecto de grado se realiza con el propósito de identificar las oportunidades de mejora con base en la filosofía Lean que permitan reducir los principales desperdicios presentes en la línea de producción de la empresa Espumas Santafé de Bogotá. Inicialmente se realizaron visitas a la planta de producción con el fin de conocer sus procesos productivos. Después se seleccionó el producto que sería el objeto de estudio, se realizó la identificación de desperdicios que expone la filosofía Lean. Subsiguientemente se realizó un análisis de causalidad para determinar los factores que influyen en la generación de dichos desperdicios. Posterior a esto, se desarrollaron propuestas de mejora basadas en las herramientas Lean, enfocadas a disminuir los desperdicios identificados en las estaciones de trabajo críticas para contribuir a la reducción de los tiempos de respuesta. Mediante un modelo de simulación se evaluó la viabilidad de las mejoras propuestas, donde se plantearon diferentes escenarios para corroborar que las propuestas fueran funcionales y sostenibles en el tiempo. Adicionalmente, se realizó un análisis financiero con el objetivo de evaluar la factibilidad de las mejoras, teniendo en cuenta la inversión inicial por parte de la empresa en cada escenario planteado, y la utilidad que esta tendría tras la implementación de dichas propuestas. Finalmente, se evidenció que las mejoras propuestas permitieron estandarizar los métodos de trabajo de las estaciones de trabajo estudiadas, lo que se tradujo en la optimización de los procesos. Al implementar operarios que realicen la labor de patinadores la productividad aumentaría mínimo un 20%. Con las herramientas de Kanban, Heijunka y Kaizen se pretende mantener los resultados planteados en el presente trabajo (Hernández & Vizán, 2013). | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Corporación Universidad de la Costa | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Lean manufacturing | spa |
dc.subject | Squandering | spa |
dc.subject | Process simulation | spa |
dc.subject | Standardization | spa |
dc.subject | Productivity | spa |
dc.subject | Manufactura esbelta | spa |
dc.subject | Desperdicios | spa |
dc.subject | Simulacion de procesos | spa |
dc.subject | Estandarizacion | spa |
dc.subject | Productividad | spa |
dc.title | Propuesta para la mejora del flujo de materiales en el proceso de fabricación de la referencia caribeño en la línea de producción de colchones de la Empresa Espumas Santa Fe de Bogotá S.A.S. zona Caribe. | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
dcterms.references | Acevedo Jimenez, J., & Carrillo Aceros, L. (2016). ANÁLISIS Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA
PRODUCTIVO DE LA EMPRESA CALZADO FUEGO. Universidad Industrial de Santander. | spa |
dcterms.references | Anmajle. (2018). Los beneficios del trabajo estandarizado.
https://leanmii.blogs.upv.es/2018/04/13/los-beneficios-del-trabajo-estandarizado/ | spa |
dcterms.references | Aparicio, K., & Tapias, M. (2017). Simulación de Proceso Productivo de una Planta Procesadora de Jamón Curado en el Municipio de Sincelejo - Sucre Mediante el Uso del Software Flexsim. https://repositorio.cecar.edu.co/jspui/bitstream/123456789/86/1/SIMULACIÓNDEPROCE SO.pdf | spa |
dcterms.references | Aristizábal, T. (2015). ANÁLISIS DEL SECTOR COLCHONERO EN LATINOAMÉRICA.
UNIVERSIDAD EAFIT. | spa |
dcterms.references | Arrieta, J. G., Muñoz Domínguez, J., Salcedo Echeverri, A., & Sossa Gutiérrez, S. (2011).
APLICACIÓN LEAN MANUFACTURING EN LA INDUSTRIA COLOMBIANA. REVISIÓN
DE LITERATURA EN TESIS Y PROYECTOS DE GRADO.
http://www.laccei.org/LACCEI2011-Medellin/RefereedPapers/PE298_Arrieta.pdf | spa |
dcterms.references | Benlloch Cabañero, A. (2016). Proyecto de estandarización y mejora del proceso de producción de componentes intermedios en una fábrica de colchones. https://riunet.upv.es:443/handle/10251/69540 | spa |
dcterms.references | Bhasin, S., & Burcher, P. (2006). Lean viewed as a philosophy. Journal of Manufacturing Technology Management, 17(1), 56–72. https://doi.org/10.1108/17410380610639506 | spa |
dcterms.references | Cabascango, L. A. (2011). Optimización de la fertilización agrícola mediante simulación de procesos. 1–4. http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/568/5/CAPITULO V.pdf | spa |
dcterms.references | Cabrera, A. G. (2010). Simulación de procesos constructivos. Revista Ingenieria de Construccion,
25(1), 121–141. https://doi.org/10.4067/S0718-50732010000100006 | spa |
dcterms.references | Carrillo Osorio, M. (2018). Antecedentes Históricos de la Administración y la Teoría Administrativa.
https://www.gestiopolis.com/antecedentes-historicos-de-la-administracion-y-la-teoriaadministrativa/ | spa |
dcterms.references | Córdova, F. (2012). MEJORAS EN EL PROCESO DE FABRICACIÓN DE SPOOLS EN UNA
EMPRESA METALMECÁNICA USANDO LA MANUFACTURA ESBELTA [PONTIFICIA
UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ ]. http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/4712/CORDOVA FRANK
FABRICACION SPOOLS EMPRESA METALMECANICA MANUFACTURA
ESBELTA.pdf?sequence=3 | spa |
dcterms.references | Del Trabajo, M. (2019a). Decreto 2360 de 2019. | spa |
dcterms.references | Del Trabajo, M. (2019b). Decreto 2361 de 2019. | spa |
dcterms.references | Díaz, D. (2014). Gestión de la Calidad (I): Método Kaizen: Educación, Tecnología, Cursos, Docencia,... https://www.educadictos.com/gestion-de-la-calidad-i-metodo-kaizen/ | spa |
dcterms.references | El tiempo. (2018). Colchones, una industria que no se duerme en los laureles.
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/industria-de-colchones-en-colombia-2018276232 | spa |
dcterms.references | Espumas Santafé de Bogotá S.A.S. (2018). Espumas Santafé de Bogotá.
http://espumassantafe.com/quienes-somos/ | spa |
dcterms.references | García, E., García, H., & Cárdenas, L. (2013). Simulación y análisis de sistemas con ProModel. (Segunda Ed). PEARSON. | spa |
dcterms.references | García, R. (2005). ESTUDIO DEL TRABAJO. Ingenieria de metodos y medicion del trabajo (Segunda ed). Mc Graw Hill. | spa |
dcterms.references | Garre, P., Nikhil Bharadwaj, V. V. S., Shiva Shashank, P., Harish, M., & Sai Dheeraj, M. (2017). Applying lean in aerospace manufacturing. Materials Today: Proceedings, 4(8), 8439–8446. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2017.07.189 | spa |
dcterms.references | Gonzáles, R., & Jimeno, J. (2012a). Los 5 Porqués: Cinco preguntas para buscar las causas de los problemas. https://www.pdcahome.com/los-5-porques-2/ | spa |
dcterms.references | Gonzáles, R., & Jimeno, J. (2012b). POKA YOKE - Diseño a prueba de errores. https://www.pdcahome.com/poka-yoke/ | spa |
dcterms.references | Hasibul, I. M., Gustav, B., & Malin, T. (2018). Adoption of lean philosophy in car dismantling companies in Sweden-a case study. Procedia Manufacturing, 25, 620–627. https://doi.org/10.1016/j.promfg.2018.06.093 | spa |
dcterms.references | Hernández, J., & Vizán, A. (2013). Lean Manufacturing. In Lean Manufacturing.
https://doi.org/doi:10.1201/9781420025538.pt1 | spa |
dcterms.references | Hernandez Sampieri, R. (2014). METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN (6°). McGRAW-HILL / INTERAMERICANA EDITORES, S.A. | spa |
dcterms.references | Kelton, D., Sadowski, R., & Sturrock, D. (2007). Simulación con Software Arena (Cuarta edi). Mc Graw Hill. | spa |
dcterms.references | LaNota.com. (2018). Ranking 2017 sector colchones y espumas de Colombia.
https://lanota.com/index.php/CONFIDENCIAS/ranking-2017-sector-colchones-y-espumasde-colombia.html | spa |
dcterms.references | Law, A. M. (2015). Simulation Modeling and Analysis. In Simulation Modeling and Analysis (Quinta Edi). McGraw-Hill Education. | spa |
dcterms.references | Mileman, M., Sibongile, S., Mutio, J., Marek, H., & Divecha, M. (2016). El Recurso Humano y la
Productividad. In Oficina Internacional del Trabajo. https://doi.org/10.1016/S0305750X(97)10057-2 | spa |
dcterms.references | Neves, P., Silva, F. J. G., Ferreira, L. P., Pereira, T., Gouveia, A., & Pimentel, C. (2018). Implementing Lean Tools in the Manufacturing Process of Trimmings Products. Procedia Manufacturing, 17, 696–704. https://doi.org/10.1016/j.promfg.2018.10.119 | spa |
dcterms.references | Nievel, B., & Freivalds, A. (2009). Ingeniería Industrial: métodos, estándares y diseño del trabajo. (Duodécima). | spa |
dcterms.references | Niño Navarrete, Á., & Olave Triana, C. (2004). MODELO DE APLICACION DE HERRAMIENTAS DE MANUFACTURA ESBELTA DESDE EL DESARROLLO Y MEJORAMIENTO DE LA
CALIDAD EN EL SSTEMA DE PRODUCCION DE AMERICANA DE COLCHONES
[Pontificia Universidad Javeriana].
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/7141/tesis66.pdf?sequence=1&is
Allowed=y | spa |
dcterms.references | OIT (oficina internacional del Trabajo). (1996). Introduccion al Estudio del Trabajo. (Cuarta edi). | spa |
dcterms.references | Oliveira, J., Sá, J. C., & Fernandes, A. (2017). Continuous improvement through “Lean Tools”: An application in a mechanical company. Procedia Manufacturing, 13, 1082–1089. https://doi.org/10.1016/j.promfg.2017.09.139 | spa |
dcterms.references | Orellana Huerat, A. F. (2010). Herramientas de Lean Manufacturing. Monografias.com.
https://www.monografias.com/trabajos82/herramientas-lean-manufacturing/herramientaslean-manufacturing2.shtml#tpmtotalpa | spa |
dcterms.references | Pérez Rave, J., La Rotta, D., Sánchez, K., Madera, Y., Restrepo, G., Rodríguez, M., Vanegas, J., & Parra, C. (2011). Identificación y caracterización de mudas de transporte, procesos, movimientos y tiempos de espera en nueve pymes manufactureras incorporando la perspectiva del nivel operativo. Ingeniare. Revista Chilena de Ingeniería, 19(3), 396–408. https://doi.org/10.4067/S0718-33052011000300009 | spa |
dcterms.references | Quintana, P. (2010). Propuestas para la implementación de un sistema de producción, basados en técnicas de Lean Manufacturing, que contribuya al control del inventario en proceso, para la sección de confección de colchones en una empresa productora de espuma [PONTIFICIA
UNIVERSIDAD JAVERIANA]. In Pontificia Universidad Javeriana.
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/7356/tesis392.pdf | spa |
dcterms.references | Rajadell, M., & Sánchez, J. L. (2010). Lean Manufacturing. La evidencia de una necesidad. | spa |
dcterms.references | Ramirez Pacheco, Y., & Tesen Martinez, M. (2015). INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN
LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN DE COLCHONES, MEDIANTE EL USO DE HERRAMIENTAS DE LEAN MANUFACTURING, EN LA EMPRESA DINOR E.I.R.L. CHEPÉN – 2015. ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL. | spa |
dcterms.references | Reséndiz Olguín, E. (2009). LEAN MANUFACTURING COMO UN SISTEMA DE TRABAJO EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA: UN ESTUDIO DE CASO [UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO].
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/132.248.52.100/2829/resendiz olguin.pdf?sequence=1 | spa |
dcterms.references | Reyes Aguilar, P. (2002). Manufactura Delgada (Lean) y Seis Sigma en empresas mexicanas:
experiencias y reflexiones. ”, Revista Contaduría y Administración., 205, 20. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39520506 | spa |
dcterms.references | Rodriguez, S. (2011). PROPUESTA DE MEJORAMIENTO PARA EL PROCESO DE CLASIFICACIÓN DE UNA PLATAFORMA CROSS DOCKING MEDIANTE EL USO DE HERRAMIENTAS LEAN MANUFACTURING [PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA]. In PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA (Issue 1). https://doi.org/10.1287/orsc.7.2.136 | spa |
dcterms.references | Roriz, C., Nunes, E., & Sousa, S. (2017). Application of Lean Production Principles and Tools for
Quality Improvement of Production Processes in a Carton Company. Procedia
Manufacturing, 11(June), 1069–1076. https://doi.org/10.1016/j.promfg.2017.07.218 | spa |
dcterms.references | Rossetti, M. (2016). Simulation modeling and Arena. In The British Journal of Psychiatry (Segunda Ed, Vol. 112, Issue 483). https://doi.org/10.1192/bjp.112.483.211-a | spa |
dcterms.references | Ruiz Cobos, J. (2016). Implementación de la Metodología Lean Manufacturing a una Cadena de
Producción Agroalimentaria [Universidad de Sevilla].
http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/70759/fichero/TFM_Javier_Ruiz_Cobos.pdf | spa |
dcterms.references | Salazar, B. (n.d.). Heijunka: Nivelación de la producción. Retrieved January 16, 2019, from https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/leanmanufacturing/heijunka-nivelacion-de-la-produccion/ | spa |
dcterms.references | Salazar López, B. (2016a). Análisis del Modo y Efecto de Fallas (AMEF).
https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/leanmanufacturing/analisis-del-modo-y-efecto-de-fallas-amef/ | spa |
dcterms.references | Salazar López, B. (2016b). Poka-yoke: A prueba de errores. Ingenieriaindustrialonline.Com.
https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/leanmanufacturing/poka-yoke-a-prueba-de-errores/ | spa |
dcterms.references | Santos Villalobos, P. (2015). PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD EN LA FABRICA DE
COLCHONES DINOR E.I.R.L. [UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO].
http://tesis.usat.edu.pe/bitstream/usat/494/1/TL_Santos_Villalobos_Pedro.pdf | spa |
dcterms.references | Vázquez, G. (2017). Aplicación de la metodología Lean Manufacturing “5S” en una empresa de reparación de motores eléctricos para la mejora del trabajo. [Universidad de Sevilla]. http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/30300/fichero/Proyecto+FC+Raúl_Vázquez_Garrido +IOI.pdf | spa |
dcterms.references | Villanueva Chang, J. A. (2015). La importancia del análisis de origen o causa – raíz (Primera Parte). https://www.auditool.org/blog/fraude/67-blog-libre/3564-la-importancia-delanalisis-de-origen-o-causa-raiz-primera-parte | spa |
dcterms.references | Villaseñor contreras, A., & Galindo Cota, E. (2009). Manual de lean manufacturing. | spa |
dcterms.references | Wong, P. (2009). PROPUESTA DE MEJORA DEL PROCESO DE ADMISIÓN EN UNA EMPRESA PRIVADA QUE BRINDA SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIOS. [PONTIFICIA
UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ].
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/319/WONG_PAMELA_P
ROPUESTA_DE_MEJORA_DEL_PROCESO_DE_ADMISIÓN_EN_UNA_EMPRESA_P
RIVADA_QUE_BRINDA_SERVICIOS_DE_SALUD_AMBULATORIOS.pdf?sequence= | spa |
dc.contributor.tutor | Uribe Martes, Carlos Javier | |
dc.contributor.tutor | Neira Rodado, Dionicio | |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |